4月份,轉爐煤氣回收量134.17立方米/噸鋼,日均自發(fā)電量313萬度,自發(fā)電率達到69.2%。這是水鋼公司在循環(huán)經濟建設中實現的新突破……
以參數化管理“摳”秒數
為進一步推動循環(huán)經濟建設,達到節(jié)能環(huán)保的目的,繼煉鋼廠于2014年成立轉爐煤氣回收技術攻關組之后,2015年9月初,水鋼也成立了技術攻關組,把提高煤氣能源綜合利用水平提上了重要日程。技術攻關組明確,在確保系統安全穩(wěn)定運行的前提下,實現轉爐煤氣回收量不小于120立方米/噸鋼的目標。攻關組成立后,各成員單位根據各自職責權限,制定措施細化預案,落實責任,管理控制轉爐煤氣回收過程中的關鍵點、難點及安全保障事項,進一步優(yōu)化運行方式和操作方法。對煉鋼工藝、動力工藝、軋鋼工藝、自動控制、計量儀表工藝,攻關組也分別制定了攻關方案。
為提高轉爐煤氣回收量,水鋼公司煉鋼廠注重抓好過程控制,并通過推行參數化管理,從秒數“摳”起,努力延長煤氣回收時間。煉鋼廠的煤氣回收始于2006年,回收初期,只能達到70立方米/噸鋼,在水鋼公司把轉爐煤氣用于發(fā)電后,煉鋼廠需要著力解決的則是“有多少收多少”。2014年,煉鋼廠成立煤氣回收攻關組,擴大了科技手段在煤氣回收上的運用,同時強化基礎管理工作,提高設備運行率,延長每爐鋼的煤氣回收時間,使煤氣回收水平得到不斷提升。由于措施得力,每爐鋼的轉爐煤氣回收時間由2014年的480秒、2015年的550秒提高到現在的590秒。
千瓦必爭度電必搶
“千瓦必爭,度電必搶。”這在能源公司干部職工中已經成為共識。
為提高自發(fā)電量,能源公司進一步提高煤氣平衡的預判斷,提前做好煤氣的調整工作。同時,開展了設備改造與維護保養(yǎng)等工作。電氣車間自行設計,職工自己動手安裝,完成了增設鼓風循環(huán)水泵站自啟聯鎖保護,降低了電能消耗;汽機車間主動請纓,對需要外委保養(yǎng)的6號螺桿機進行保養(yǎng),保證了機組的安全穩(wěn)定運行;燃氣車間主動對混合站煤氣管道、排水器進行防腐,對布袋除塵器箱體安全閥進行更換……此外,他們不斷優(yōu)化生產運行方式,形成了新常態(tài)下10臺發(fā)電機組運行的生產運行模式。
按照“精心組織、動態(tài)調整、精準操作、執(zhí)行到位”的理念,設備計劃檢修管理上,所有操作作業(yè)、設備檢修作業(yè)的車間管理人員都到現場進行督促、指導、檢查,使生產操作、調整及設備檢修處于受控狀態(tài)。在能源管理上,加強了高爐、焦爐、轉爐三種煤氣的平衡,在保證煉鋼、軋鋼煤氣需要的前提下,多余的煤氣就送回鍋爐燃燒進行發(fā)電。在自發(fā)電量的管理上,將發(fā)電量按小時負荷數分解到各機組,要求各崗位緊盯負荷數開展工作,實現以時保日、以日保周、以周保月。同時還加強動態(tài)調整,恢復了大橫班班長會議制度,有效進行信息溝通和經驗總結。在加強精細調整方面,除了廠里的微信群,大橫班班組也建立了微信群,對于完不成小時負荷數的認真分析原因,重點找內部的差距和不足。能源公司調度員還隨時根據煤氣量的變化下達指令,通知相關車間及時調整,在煤氣量增加時,通知相關車間增加鍋爐的負荷,以增加發(fā)電量。
今年4月份,能源公司在自發(fā)電量上多次刷新班產和日產紀錄,有兩天的發(fā)電量更是達到329萬度電的好水平。
“山高人為峰”,在去年轉爐煤氣回收完成105.2立方米/噸鋼、自發(fā)電率完成51.71%的基礎上,水鋼公司今年4月份在轉爐煤氣回收、自發(fā)電率等指標上所取得的成績令人振奮,把看似不太可能的目標變成了現實,翻開了水鋼循環(huán)經濟發(fā)展的新篇章。 來源:意達
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備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
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